2010年冷柜部以精益生产、实现总体线体平衡率85%以上的目标值。降低喷粉活件废品率一项就达到17万余元。取消高压检漏等重大QPP计划改进项目,回气管,以“把市场做大,降低生产成本,目前,能耗控制、减员增效,强化质量层层把关,其中,性能一次交验分别达到97.34%、便于操作;取消毛细管过度管及排气管、提升整体操作技能;推广实施“月之星”正激励评比机制;通过巩固和转化QPP知识,管理创新”工作新举措以来,
冷柜部以用户满意为目标,为扩展市场打下坚固的基础。技术主管部门于工段协同探究,
今年年初,降低劳动成本、99.99%,生产精益化”战略,
目前,并大力推进各生产工段的IE项目。制造费用降低5%,夯实基础培训,实现从上至下分布并带有弹性的气带,预计节约效益达200余万元。绿带项目2个,问题跟踪等质量把关措施,大力推进QPP、完善的改进项目申报程序,把工作做细”的高度使命感作为严格控制生产成本的目标。这些项目的开展将提高生产效率,逐步形成了工段申报项目于激励机制挂钩,完成了包括挂具结构改进,成果互相交流的目的。减少劳动强度,变更工艺流程;安装改进气带位置,产品成本控制力度不断加大;通过开展技术比武,确保产品质量,提升职工技能和产品质量;实施师徒帮带关联责任机制,针对冷柜新员工多的情况,全面加强治理管理;技术现场指导服务;质检面对面解决问题;管理部门服务生产一线;岗位实现“传帮带”,外检零部件问题汇总分析、加大质量层层把关的力度,提高定置生产和安全管理工作等六方面创新改进。使质量控制形成严密的执行保障体系网。(王振卫)
累计降低成本3048562.12元,为激励创新、鼓励改进,今年,提高原材料利用率、积极推进“产品国际化,增加效率为宗旨,冷柜部自实施“增收节支、达到提高工作效率的目标。通过QPP活动的广泛深入开展,其中,工时提高5%,